1 阀芯的断裂原因分析
在进口的两台调节阀中,阀芯出现了断裂。在调节阀解体检查中,发现阀座和导向圈上都有螺纹,说明这两个部件是通过螺纹来连接的。螺纹很细,牙高很低,螺纹面较均匀,可推断该螺纹是受到了腐蚀而变小变平的,当螺纹小到一定的程度后,使导向圈与阀座连接产生了松动,同时由于导向圈又受到流体的向下冲击,使导向圈从阀座脱落。导向圈与阀座脱落后,阀芯下部就失去了“导向”,从该阀的阀芯和阀座的结构看,介质在阀内部的流动是激烈的湍流,这将对阀芯产生强烈的冲击,使阀芯左右摇摆,因此出现了断裂,见图4。
2 扫描电镜的微观分析
对表1中的第5台调节阀的阀芯和阀座进行扫描电镜的微观分析。
阀芯 环表面即图5中的“C”区域边缘的形貌如图6所示,图左侧为凹槽“C”区,可见有孔洞状的凹坑,棱角较清晰;图右侧为柱面区,相对起伏较小,可见沙滩面的弧形波纹。显示了两种腐蚀形貌。凹槽“C”区高倍下可见隧道样孔洞平行分布,深浅不一,表面呈片状,与解理腐蚀面相关,部分孔洞中发现有团状夹杂物。柱状面在高倍下可见漩涡状花样,且以阶梯层状为基底,表明腐蚀以晶体理解面均匀发展,而且显示出腐蚀液在该表面的湍流冲刷过程。对阀芯的尾杆表面进行微观观察可见表面起伏较小,呈较均匀的弧形微坑。高倍下,可见鳞状花样以及一些平行的直线状小台阶,显示出一定流速下全面腐蚀形貌。
阀座 环表面起伏大,蚀坑及腐蚀条纹十分清晰,呈现与冲刷相关的形貌,如图7所示。高倍下,孔洞呈现坑道形态,表面腐蚀花纹划出基体组织的晶体位向及腐蚀流向。阀座内圈表面起伏较小,沟槽线条明晰,具有一定的方向性,与腐蚀性流体相关。高倍下可见层片状腐蚀覆盖物,覆盖物可见沟槽(表明晶界优先腐蚀)以及腐蚀小坑。
导向圈表面有层状起伏,平行的细条纹清晰,呈现与冲涮及晶体相关的形貌。高倍下这些孔沿沟槽方向排列,表现出受腐蚀的形态。
由以上微观和宏观分析所见的形貌可推断,阀芯外表和阀座的内腔表面均发生了腐蚀,为全面腐蚀及冲涮腐蚀。在阀内圈入口 环卡处,由于压力大、流速高,使该处两表面氧化膜溶解,加速腐蚀速率,并发生孔蚀。
3 X射线能谱分析
对阀芯和阀座的基材进行X射线能谱分析,阀芯的成分:Ti(99.88%)、Fe(0.02%);阀座的成分:Ti(99.63%)、Fe(0.23%)、Pd(0.15%)。
对阀芯 环表面孔洞内夹杂物进行X射线能谱分析,可见成分S(约50%)、Mo(约45.7%)及Ti(约4.2%)的峰线,表明为Mo的硫化物。
阀座 环表面对腐蚀面进行X射线能谱分析,可见Ti、F(约3.63%)、S(约0.12%)、Cl(约0.10%)、Fe(约1.03%);导向圈的腐蚀面除Ti外,还含有C(约16.9%)、F(约3.63%)等。
从以上分析看出,阀芯阀座基材的主要元素符合相关技术要求。在腐蚀面上发现了F元素,由于钛性氟化物在溶液中不耐腐蚀,可推断调节阀LCV-2203腐蚀主要是由于氟离子的作用。
[返回查看]
上一条信息:调节阀执行机构设计缺陷&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;下一条信息:调节阀的损坏情况分许